電磁閥故障維修處理知識
電磁閥故障維修處理知識
一、故障類別:氣化大小布袋反吹電磁閥故障
二、儀表類型:電磁閥
三、廠家型號:GRS-2T係列電磁閥
四、使用工況介紹
氣化12層大小布袋反吹電磁閥,采取間接噴吹方式進行工作,正常工況壓力為0.3Mpa左右,溫度接近常溫。
五、故障現象描述
氣化12層大小布袋反吹電磁閥在噴吹動作時,反吹氮氣壓力極速下降,並在1-3秒後恢複,導致低壓氮氣管網壓力極速降低,影響工況。
六、處理前安全措施
辦理工作票,與工藝溝通停止對應成套設備,與工藝完全隔離;十二樓為放空處,一氧化碳濃度較高,需專人監護。
七、故障原因分析及判斷思路
1.現場聽取電磁閥排氣聲音,確定故障電磁閥所在區域,進一步確定位置,由於位置極難判斷需耐心觀察;
2.由於未判定所在位置需,檢查所在區域電磁閥,確保所在區域每個都要檢查,以確保故障排查;
3.對所在區域的6個電磁閥進行拆檢,清理內部汙垢;
4.安裝後對電磁閥調試,可以動作但是時間還是太長,對工況還是造成影響;
5.再次拆檢,對閥芯密封麵重點檢查,有磨損痕跡,並帶有凹陷狀,有可能造成密封效果不好的可能;
6.對閥芯密封麵進行處理,磨平並保持表麵光滑,達到良好的密封效果8
7.再次安裝後對電磁閥調試,電磁閥動作正常。
九、故障防範措施及改進:
1.要巡檢到位,定期檢查分析表各裝置是否正常,發現異常情況及時記錄處理;
2.定期維護,製定檢修計劃,定時對電磁閥進行清理檢查維護。
十、相關知識拓展:(簡單原理及相關安裝等,工況拓展)
工作說明:SO3103B大布袋PLC控製櫃檢查,程序控製,此程序為分組控製,每組12個電磁閥,6組,每套72個電磁閥,按照程序循環控製,按操作要求,壓差控製和定時控製同時投用,如隻投用一種控製有可能會造成隻走一個周期然後停止,
櫃內為西門子300控製器,正麵基本都是繼電器 ,其中上麵12個繼電器為控製沒組內的每個電磁閥,緊跟著的6個繼電器為選擇分組選擇,再下麵的18個繼電器為控製回路中與最上麵的12個繼電器構成回路,每3個為一組,因為每個繼電器上有4個觸點,3個即為12個觸點與最上麵的12個繼電器對應,
控製方式為,當選擇第一組時,分組的第一個繼電器亮,回路的18個繼電器前3個同時亮,最上麵12個電磁閥依次1~12#脈衝閥工作,間隔為10秒,1#倉室12#脈衝閥工作完畢,延時3秒,2#倉室進行工作,在“倉室”條框內會顯示數字“2”即2#倉室清灰,重複1#倉室過程,如此依次循環,直至6倉室12#脈衝閥工作完畢,清灰結束,等待“設定清灰周期”進行下一個周期或除塵總差壓測量值大於“設定差壓值”值進行下一個周期清灰工作。